4、部分工位会因物料配送不及时导致延误生产;
5、5S推行不到位 。
二、改善采取的措施:
1、根据现生产机型安吉尔Y1160LKD-C制定工艺流程图 , 对工序重组 , 平衡各工位 , 并设定标准人力及产能;
2、依据工艺流程图设计线体布局图 , 对各工位明确规定作业位置及摆放方式;
3、工艺员对所用工具制作定位装置以便按位摆放;
4、依据线体布局图推行5S;
5、在实际生产中对工位内容再作调整 , 对作业方法进行修正以求完善 。
三、改善前后对比:
1、数据对比表
2、成本对比表
3、利润对比表
四、改善后的成果:
1、生产率:
A.改善前23人作业 , 间接人员4人 , 时产45PCS , 27人*7元/H÷45PCS=4.2元;
B.改善后24人作业 , 间接人员4人 , 时产55PCS, 28人*7元/H÷55PCS=3.56元;
C.节约成本:4.2-3.56=0.64元/台,平均日产量以600台计算 , 每月工作26天; 即:
每天可节约成本:600台*0.64元/台=384元. 每月可节约成本:600台*26天*0.64元/台=9984元.
每年可节约成本:600台*26天*12月*0.64元/台=119808元. D.生产率提高了:4.2元÷3.56元-1=17.98% 。
2、5S推行:
按制定的线体规划图进行按位摆放后,各工位均无乱放现象,5S推行较为顺畅,生产现场有序进行 。
3、IE思想推行:
通过此次改善,让线长及全体员工都有深入参与,让他们有了成本意识,对工位及线体的改善方法有了初步了解 , 对于带动全体员工参与改善有着积极的影响 。
供参考
改善报告怎么写 富士康员工行为改善报告
品质改善报告如何写 品质异常处理单 NO:09033001
产品型号/名称 PO# 提出日期/时间 09.03.30
投入数 50PCS 不良数 3PCS 不良率 6%
提出单位/人 *** 部门主管审核 ***
异常内容描述:
胶袋做薄了
品管确认:*** 2009.03.30
原因分析:
QE/PE: ***2009.03.30
责任归属: □品管 □工程 □研发 ■生产 □采购 □营销 □仓库 品管经理:***
处理/改善对策:
临时: ******完成期限*责任人 ** 备注***
永久
1.并且培训操作员**** 完成期限*责任人 ** 备注***
2.***
改善团队: ***/***
费用承担:□ 供应商 □公司内部承担; 品管确认:
结案确认:
QE/PE: 主管核准:
备注:
抄送 □研发 □工程 ■生产 □采购 □营销 □仓库
以上格式请参考!
推荐阅读
- 学习知识|副标题怎么写,有副标题的作文范文
- 学习知识|公众号文章怎么写,公众号的文章怎么写更好
- 学习知识|十二的英文怎么写,十四的英语怎么写单词
- 学习知识|电子式怎么写,元素电子式怎么写
- 学习知识|好书推荐怎么写,好书推荐怎么写100字
- 学习知识|个人计划书怎么写,个人销售工作计划书
- 学习知识|awful怎么读,awful英语单词读什么
- 学习知识|november怎么读,September怎么读
- 学习知识|nervous怎么读,embarrassed怎么读
- 学习知识|halloween怎么读,halloween怎么读音英语